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110kv及以上高壓電纜施工故障分析及預(yù)防措施

發(fā)表時間:2008/11/25 18:03:07


 。壅 要]本文結(jié)合近年來國內(nèi)發(fā)生的典型110千伏及以上高壓交聯(lián)電纜故障進行深入的分析和總結(jié),并針對今后為避免類似故障的發(fā)生應(yīng)采取的措施來做一些探討。
 。坳P(guān)鍵詞]高壓電纜施工故障 分析
  1 前言
  隨著我國經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展和日趨成熟的高壓電力電纜生產(chǎn)技術(shù),高壓電力電纜逐漸取代架空線路作為進城電力能源輸送的主要通道,趨勢將越來越大。我省投運的220千伏電壓等級交聯(lián)聚乙烯電力電纜數(shù)百公里,110千伏電壓等級交聯(lián)聚乙烯電力電纜數(shù)千多公里,220kv高壓電纜線路已逐漸開始占住主流地位,現(xiàn)在國內(nèi)最高電壓等級已達500kv。我公司自2002年初首次參加紹興電力局110kv渡東-香橋線電纜改造工程以來,已先后參加了金華、寧波、湖州、臺州等地區(qū)110kv高壓電力電纜的施工,已施工并安全投運110kv電纜施工公里數(shù)已達上百公里,由于工程施工質(zhì)量優(yōu)良,在浙江省高壓電纜施工領(lǐng)域擁有了一定的知名度。我公司今年將首次參加寧波電業(yè)局江東220kv電纜輸變電工程的建設(shè)。
  由于110kv及以上高壓電力電纜的施工工藝異常繁瑣及要求高,要求施工人員素質(zhì)較高,根據(jù)不同的施工技術(shù)其安裝質(zhì)量差異影響巨大,高壓電纜在施工中有一定的隱蔽性的特點,不容易發(fā)現(xiàn)問題,
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或雜質(zhì),密封前護套被燒出50mm直徑孔洞。電纜本體擊穿情況見圖1。
  圖1 電纜本體擊穿情況
  預(yù)防措施:施工過程中要密切注意電纜本體的檢查,包括外表面電纜外護套、鋁波紋管等有無磨損凹坑,并通過外護套的耐壓試驗確保以上檢驗點沒有問題,此項工作必須認真謹慎,至始至終都必須認真觀測,直至電纜竣工試驗結(jié)束到投入運行,包括施工結(jié)束后的維護防止外力的破壞等,我們曾經(jīng)在湖州施工時遇到過外護套受力脫殼、鋁波紋管變形及防水帶受潮現(xiàn)象。
  2.2電纜接頭制造及安裝原因
  電纜接頭又分為電纜終端接頭和電纜中間接頭,不管什么接頭形式,電纜接頭故障一般都出現(xiàn)在電纜絕緣屏蔽斷口處,因為這里是電應(yīng)力集中的部位,因制造原因?qū)е码娎|接頭故障的原因有應(yīng)力錐本_造缺陷、絕緣填充劑問題、密封圈漏油等原因。
  2.2.1事故案例:110千伏預(yù)制式中間接頭擊穿事故,擊穿部位是硅橡膠應(yīng)力錐。間接原因是中間接頭在制作過程中預(yù)擴充時造成應(yīng)力錐破裂,而主要原因是產(chǎn)品在工廠內(nèi)硫化過程中出現(xiàn)氯原子混入的現(xiàn)象導(dǎo)致硅橡膠彈性下降,在運行過程中應(yīng)力錐本體開裂,接頭發(fā)生滑閃放電,最后導(dǎo)致發(fā)生中間接頭擊穿故障。
  110千伏預(yù)制式中間接頭擊穿事故見圖2、3及中間接頭解剖圖4。
  圖2 應(yīng)力錐擊穿后外觀圖
  圖3 電纜表面爬電痕跡圖
  圖4 電纜中間接頭解剖圖
  預(yù)防措施:首先要認真檢查廠家附件質(zhì)量,確保產(chǎn)品質(zhì)量,一般來說安裝附件不會有很大的問題,但也不排除極小的概率,因為一點點的疏漏都可能會導(dǎo)致非常嚴重的后果,其次采用液壓設(shè)備進行中間(終端)接頭應(yīng)力錐的安裝時,液壓機的推進速度必須要和應(yīng)力錐的擴張速度要匹配,以防止上述事故的發(fā)生。
  2.2.2事故案例:gis終端接頭擊穿事故,運行時間接近兩年時間,直接的擊穿點在電纜終端內(nèi)應(yīng)力錐中間,電纜線芯與應(yīng)力錐間放電,應(yīng)力錐和電纜上各燒出一個18*20mm的孔洞,環(huán)氧套管被炸成四大塊及一些碎片。事故原因:因為終端接頭出線桿工藝要求包繞pvc帶和vdg絕緣帶,pvc帶包vdg絕緣帶外側(cè),然后泡在聚異丁烯絕緣油內(nèi),pvc帶長時間浸泡后松開脫落,垂入金屬應(yīng)力錐內(nèi),導(dǎo)致電場崎變,導(dǎo)致局放,最終導(dǎo)致接頭
  擊穿。gis終
  端接頭擊穿
  見圖5。
  圖5 gis終端頭擊穿情況圖
  預(yù)防措施:因pvc帶包vdg絕緣帶外側(cè),然后泡在聚異丁烯絕緣油內(nèi),pvc帶長時間浸泡后松開脫落,垂入金屬應(yīng)力錐內(nèi),導(dǎo)致電場崎變,導(dǎo)致局放,最終導(dǎo)致接頭擊穿,我認為關(guān)鍵在于在繞包過程中的一些細節(jié)及關(guān)鍵點,首先要保證pvc帶的繞包方向,繞包時每一層、層與層之間要用手來回用力握實嚴密,避免有氣泡或皺痕,包饒剩余包帶要用刀具割除,嚴禁用手拉斷,否則就會增加以上事故的概率。
  2.2.3事故案例:220千伏gis接頭擊穿事故,擊穿部位應(yīng)力錐上部,離開絕緣屏蔽末端大約20厘米處,因為應(yīng)力錐在爆炸時已經(jīng)炸成碎片,終端內(nèi)填充的硅油已經(jīng)嚴重劣化,由清亮狀態(tài)變成黃色的塊狀油脂可以看出終端內(nèi)發(fā)生長期的局部放電,產(chǎn)生局部放電的原因很多,主要原因是絕緣油本身有問題。gis終端接頭擊穿見圖6。
  圖6 終端擊穿后的情況
  預(yù)防措施:對于終端接頭或者是其他接頭充油介質(zhì),必須要由廠家出具合格證明,首先確保絕緣油自身沒有問題,其次作為我們施工人員要確保填充的絕緣油密封可靠,以防止以上事故的發(fā)生。
  2.3本文重點介紹施工質(zhì)量原因
  因為施工質(zhì)量導(dǎo)致高壓電纜系統(tǒng)故障的事例很多,主要原因有以下幾個方面:一是現(xiàn)場條件比較差,電纜和接頭在工廠制造時環(huán)境和工藝要求都很高,而施工現(xiàn)場溫度、濕度、灰塵都不好控制。二是電纜接頭施工工藝要求比較高,一般要求練習三年后才能安裝110千伏及以上接頭,有些施工隊伍水平不高,只經(jīng)過幾天培訓(xùn)就開始施工,有些地方存在盲目施工問題,認為電纜接頭很簡單,安全系數(shù)高,不會出事。三是電纜施工過程中在絕緣表面難免會留下細小的滑痕,半導(dǎo)電顆粒和砂布上的沙粒也有可能嵌入絕緣中,另外接頭施工過程中由于絕緣暴露在空氣中,絕緣中也會吸入水分,這些都給長期安全運行留下隱患。四是安裝時沒有嚴格按照工藝施工或工藝規(guī)定沒有考慮到可能出現(xiàn)的問題。五是竣工驗收采用直流耐壓試驗造成接頭內(nèi)形成反電場導(dǎo)致絕緣破壞,目前以取消直流耐壓試驗改用交流耐壓試驗。六是因密封處理不善導(dǎo)致。
  密封對中間接頭來說主要 ……(未完,全文共6713字,當前僅顯示2357字,請閱讀下面提示信息。收藏《110kv及以上高壓電纜施工故障分析及預(yù)防措施》