大慶煉化公司二套argg產品精制裝置,在檢修期間對胺液精制系統(tǒng)進行了技術改造,主要是增加了一套胺液凈化過濾系統(tǒng),提高胺液質量和對d-11304利舊進行改造,使液態(tài)烴水洗后充分沉降,減少胺液攜帶。
一、運行情況
胺液凈化系統(tǒng)從2007年8月2日開始運行,8月13日因車間檢修停止運行。大修結束之后于10月9日開始了第二階段的運行,到目前為止運行效果良好。
胺液凈化過濾第二階段是從第47周期開始運行的,與檢修前相比,已經(jīng)將裝置的電伴熱及保溫、遠程監(jiān)控等遺留問題都解決完畢,從運行情況來看,遠程監(jiān)控和電伴熱運行正常。
胺凈化裝置在運行到第77周期時出現(xiàn)因單周期處理量過低而自動停車,后廠家技術人員通過遠程監(jiān)控畫面分析得出是由于ss*過濾罐內壓力過高的原因,因為壓力高之后程序會自動降低進胺流量自動調節(jié)導致的。廠家技術人員隨后遠程控制系統(tǒng)進行反沖
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0 ppm
hss*出口
10.50m3
未檢測
0.31%
0 ppm
0 ppm
hss*出口
11.00m3
未檢測
0.32%
0 ppm
0 ppm
hss*出口
12.00m3
未檢測
0.26%
0 ppm
0 ppm
hss*出口
13.00m3
未檢測
0.34%
0 ppm
0 ppm
從以上數(shù)據(jù)作得出如下結論:
a、固體懸浮物
系統(tǒng)中固體懸浮物含量未能檢測出來,說明胺液中的懸浮物含量已相當?shù)牡,是完全能夠滿足技術協(xié)議規(guī)定的系統(tǒng)固體懸浮物含量<200ppm的要求。
b、熱穩(wěn)定鹽
系統(tǒng)中的熱穩(wěn)定鹽含量為0.71%,完全滿足技術協(xié)議規(guī)定的系統(tǒng)中熱穩(wěn)定鹽含量<1%的要求。因為這次除鹽周期運行的周期數(shù)比較少,相信隨著運行周期的增加,系統(tǒng)中熱穩(wěn)定鹽的含量會越來越少。
三、產品精制干氣和液化氣脫硫胺液系統(tǒng)的運行情況
本次開工后投用胺凈化系統(tǒng)干氣和液態(tài)烴數(shù)據(jù):
干氣、液化氣脫硫數(shù)據(jù)
日期
脫硫前ppm
脫硫后ppm
出裝置ppm
干氣脫硫前ppm
凈化干氣ppm
液態(tài)烴腐蝕
貧胺液g/l
富胺液g/l
胺液濃度%
d-11302水洗水含胺%
10月11
200
37
<5
12
1a
0.9
3.13
24.1
10月12
5666
50
。5
14
1a
0.86
4.59
24.44
0.82
10月13
646
10
13
。5
1a
0.72
2.57
23.67
10月14
568
22
11
<5
1a
0.79
2.16
24.48
10月15
592
22
19
15
1a
0.83
1.75
24.28
10月16
631
31
49
。5
1a
1.08
4.41
23.88
1.05
10月17
3726
20
38
11
1a
0.91
3.4
24.77
10月18
163
8
11
17
1a
0.36
2.64
25.17
10月19
132
27
54
<5
1a
0.18
1.46
26.16
0.76
10月20
552
32
22
28
1a
0.53
2.91
26.06
11月9
1345
16
23
10
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